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破碎錘的7個故障案例,快收藏有(yǒu)備無患

發布時間:2021-09-07 作(zuò)者:admin

液壓破碎錘是依靠液壓動力裝(zhuāng)置,起到沖擊、錘擊、碎石的作(zuò)用(yòng),由于液壓破碎錘适應範圍廣、工(gōng)作(zuò)效率高的一系列優勢,在礦山(shān)、冶金、交通、鐵路、隧道等行業應用(yòng)廣泛。

在液壓破碎錘的使用(yòng)中(zhōng)因環境、操作(zuò)、部件等因素的影響會出現沖擊連續性差、沖擊力下降、沖擊頻率不足、油管震動異常、液壓破碎錘漏油等故障,這些故障會影響液壓破碎錘性能(néng)與效率,增加破碎操作(zuò)安(ān)全隐患。本文(wén)分(fēn)享幾個液壓破碎錘故障的案例。

1、破碎錘使用(yòng)短期内發生釺杆斷裂


檢查分(fēn)析:

撬曲時,釺杆受F外的作(zuò)用(yòng),A點産(chǎn)生巨大的力矩(M 彎)。釺杆的B 點受拉,A點受壓。釺杆受到強大的外力F的作(zuò)用(yòng),在B點産(chǎn)生一些微裂紋源,并在應力作(zuò)用(yòng)下不斷擴展。當該處承受力超過材料的抗拉強度極限時,導緻釺杆瞬間完全斷裂。

根據釺杆的斷面,很(hěn)清楚地看到斷裂的起始點為(wèi)B點,其周圍有(yǒu)明顯的金屬拉裂紋, 金屬端面晶粒均勻、細小(xiǎo),未見有(yǒu)小(xiǎo)夾渣和隐裂紋缺陷。A點區(qū)域的條溝是材料受壓損壞的典型反映。

結論:破碎錘工(gōng)作(zuò)時撬曲使用(yòng),造成釺杆的斷裂。


2、釺杆短期内(與襯套)異常磨損

檢查分(fēn)析:液壓破碎錘工(gōng)作(zuò)時,釺杆與襯套的摩擦會産(chǎn)生很(hěn)大的熱量。熱量能(néng)引起釺杆與襯套的過早的磨損和部件的損壞。所以在連續工(gōng)作(zuò)2個小(xiǎo)時應加注黃油,使其形成油膜來防止幹摩擦延長(cháng)釺杆及其襯套的使用(yòng)壽命。

結論:圖示釺杆磨損面,缺少或無潤滑油脂造成接觸面嚴重燒傷。


3、釺杆擋銷短期發生斷裂

檢查分(fēn)析:根據釺杆及斷裂的釺杆擋銷進行仔細分(fēn)析, 釺杆與擋銷接觸的上部磨損異常,而下部卻幾乎沒有(yǒu)磨損。圖中(zhōng)的紅色接觸區(qū)域磨損遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出下部,且釺杆上同時出現了破損,擋銷斷裂,這都是說明在破碎工(gōng)作(zuò)中(zhōng)最後的打擊對象在碎裂後未及時停止,釺杆多(duō)次打擊在釺杆擋銷上造成。

結論:有(yǒu)較多(duō)的違規空打造成。


4、破碎錘停止打擊

檢查分(fēn)析:解體(tǐ)檢查錘體(tǐ)完好,檢查換向閥,發現其滑動閥塞較易卡住。随拆下換向閥閥芯後發現閥體(tǐ)上已有(yǒu)多(duō)處拉傷痕迹,造成換向閥在工(gōng)作(zuò)中(zhōng)的卡死,無法正常換向,造成破碎錘停止工(gōng)作(zuò)。

主要原因:經過對破碎錘内部殘存的液壓油觀察,發現液壓油油質(zhì)較差。檢查挖掘機管路中(zhōng)流出的液壓油存在同樣問題。另外,檢查發現破碎錘管路濾油器很(hěn)少更換濾芯,挖掘機也未按規定的要求定期更換液壓油,造成液壓油劣化後直接對破碎錘的換向閥造成不良影響。

結論:換向閥發卡。

破碎錘停止打擊其他(tā)原因:

襯套更換不當。破碎錘在更換襯套後,發生停止工(gōng)作(zuò)的故障,壓下不打擊,稍提起後有(yǒu)打擊動作(zuò)。由于更換襯套後,使活塞位置更要靠上,造成缸體(tǐ)内一些小(xiǎo)的換向閥控制油路在起始位置就已經關閉,換向閥停止工(gōng)作(zuò)造成破碎錘停止工(gōng)作(zuò)。(更換原裝(zhuāng)或者正規的襯套)

後蓋進油。(上缸體(tǐ))破碎錘在打擊過程中(zhōng)逐漸無力,最後停止打擊。在測量氮氣壓力。壓力過高,釋放後,能(néng)打擊,不久又(yòu)停止打擊,測量後壓力又(yòu)變高。在解體(tǐ)後發現上缸體(tǐ)内充滿液壓油,活塞無法向後壓縮,造成破碎錘無法工(gōng)作(zuò)。(換密封組件)
管路中(zhōng)蓄能(néng)器部件掉落管路中(zhōng)。在檢查過程中(zhōng)發現換向閥中(zhōng)變形的零部件卡死換向閥。

除了以上原因外,挖機閥片卡死,或者閥片上的O型圈從槽裏出來,也造成破碎錘不打擊。


5、破碎錘打擊無力

檢查分(fēn)析:破碎錘打擊無力,現場觀察軟管抖動劇烈。檢測破碎錘的蓄能(néng)器壓力,發現蓄能(néng)器無壓力,且有(yǒu)少許液壓油滲出,判斷蓄能(néng)器已損壞。拆下蓄能(néng)器蓋,取出破裂的皮腕,清洗幹燥蓄能(néng)器殼體(tǐ)後安(ān)裝(zhuāng)新(xīn)的皮腕。

結論:蓄能(néng)器皮腕破裂。


6、活塞處漏油

漏油現象一

檢查分(fēn)析:破碎錘在使用(yòng)過程中(zhōng)發生下缸體(tǐ)大量洩漏液壓油,且渾濁,判斷密封組件已損壞。解體(tǐ)檢查發現在内襯套和活塞之間混有(yǒu)大量黃油和液壓油的混合物(wù),包括活塞頭部也沾染了大量的污物(wù)(見上圖)。

結論:加注黃油不當使得密封組件損壞,造成活塞處漏油。

正确加注方法:注入油脂時應豎直放置破碎錘,破碎錘壓緊釺杆,即釺杆貼緊活塞時加注,并适當加注,釺杆部有(yǒu)濕潤黃油形成即可(kě)。

漏油現象二

檢查分(fēn)析:破碎錘在存放一段時間後再使用(yòng)發生下缸體(tǐ)洩漏液壓油。查看後發現有(yǒu)液壓油洩漏,且破碎錘殼體(tǐ)鏽蝕較嚴重(上左圖)。可(kě)能(néng)是由于存放中(zhōng)的防潮工(gōng)作(zuò)未做好而造成。

解體(tǐ)檢查後發現活塞頭部有(yǒu)一段水鏽的痕迹(上右圖),而正是因為(wèi)這段鏽迹直接造成了活塞密封組件的拉傷損傷并失效,引起了液壓油的洩漏。

結論:存放不當,使得活塞腐蝕,損壞密封組件,造成漏油。

正确儲存:長(cháng)期存放,氮氣室的氣體(tǐ)必須放掉,使得活塞回退到缸體(tǐ)内。參見使用(yòng)說明書。

漏油現象三

檢查分(fēn)析:破碎錘在使用(yòng)過程中(zhōng)發生下缸體(tǐ)大量液壓油洩漏。經觀察發現,破碎錘在使用(yòng)過程中(zhōng)存在大量的刨挖。對破碎錘進行解體(tǐ),發現殼體(tǐ)内部有(yǒu)大量小(xiǎo)碎石屑。拉出活塞後,發現活塞及缸體(tǐ)都有(yǒu)較大面積的拉傷,造成了密封組件的拉傷失效使得液壓油的洩漏。

主要原因:是違規刨挖操作(zuò)将大量的小(xiǎo)碎石屑帶入錘體(tǐ)内,其中(zhōng)一部分(fēn)砂礫附着在活塞前端,随着活塞的往返運動,被帶入缸體(tǐ),一方面在活塞與缸體(tǐ)之間摩擦,拉傷活塞與缸體(tǐ),另一方面直接損傷密封組件,造成液壓油的洩漏。

結論:操作(zuò)使用(yòng)不當,使得活塞拉傷,損壞密封組件造成漏油。


7、活塞前端破損

檢查分(fēn)析:破碎錘在使用(yòng)過程中(zhōng)發生下缸體(tǐ)内掉落金屬碎片。對破碎錘解體(tǐ)檢查,發現活塞前端的打擊面已破損(見上圖),且使用(yòng)的釺杆沒有(yǒu)損壞。

主要原因:釺杆硬度高于活塞杆的硬度,直接損壞了活塞。釺杆本身是損耗件,使用(yòng)壽命要低于活塞,所以硬度是有(yǒu)嚴格控制與掌握的。

過軟壽命過短,過硬損傷到活塞,所以破碎錘嚴禁使用(yòng)非純正釺杆。此類将活塞頭部用(yòng)磨光機修正平整,在一定極限尺寸還可(kě)使用(yòng),如遇修理(lǐ)後因此而停止工(gōng)作(zuò)的請更換活塞。

結論:釺杆的硬度與活塞的硬度不匹配。


正确的操作(zuò)有(yǒu)助于破碎工(gōng)作(zuò)的高效進行。操作(zuò)不當時,打擊的力量無法全然發揮,反而會反震至破碎器本體(tǐ)、護闆及挖掘機本體(tǐ)的操作(zuò)臂等,而導緻破碎錘部件的損壞。正确的操作(zuò)和維護液壓破碎錘,避免一些故障的發生,讓破碎錘在工(gōng)作(zuò)時做到事半功倍!

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